自1月7日實施蒸汽管道改造以來,集團舞鋼二煉鋼實現了富余蒸汽回收利用,該廠的蒸汽消耗發生了大逆轉,由原來的噸鋼消耗0.02GJ降至零,實現了"負消耗"。
二煉鋼電爐改轉爐技改項目投產6個月來,煉鋼車間鉗工班職工王鵬磊在日常維護中發現,轉爐所產蒸汽除轉爐除氧器和VD爐使用外,還有一定量的富余。根據測算,轉爐每班產蒸汽約110GJ,去掉生產所使用外,每天還富余75GJ的蒸汽。
現實情況是,一方面,二煉鋼把轉爐所產的富余蒸汽都白白放散掉了,按照核算價格30元/GJ計算,一個月就浪費206010元。另一方面,二煉鋼的食堂、澡堂等處所用的蒸汽,還在依靠外部管網供給,平均每天消耗15GJ至30GJ。
如果把這些富余的蒸汽通過管道和外網連接起來,將這些蒸汽外送,每個月就能產生可觀的效益。王鵬磊根據實際生產情況,經過不斷摸索、研究、實驗后,得出這樣的結論:轉爐產生的蒸汽放散是由于瞬間壓力過高造成,蒸汽連續外供會影響到VD爐生產。因此,在保證正常生產情況下,采取自動間斷減壓外供的方式向外網供氣,能夠保證生產穩定。
隨后,王鵬磊和工友王偉旭、魯延杰一起,對蒸汽管線實施了改造。改造實施后,經過統計,每班外送蒸汽100GJ,1月份共外送蒸汽7117GJ,按照核算價格30元/GJ,共收益213510元。這項改造,改變了二煉鋼蒸汽消耗被動局面,使該廠由"凈輸入"變為"凈輸出",實現了蒸汽"負消耗"。
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