3月21日,由釩鈦冶金研究所釩冶金研究室承擔的攀鋼重大課題“大型傾翻爐冶煉釩鐵工藝研究”取得良好進展,單爐產渣量減少了22%,釩損失減少了約70kg,冶煉收率≥94%,為攀鋼降本增效做出了積極貢獻。
據悉,攀鋼冶煉釩鐵一直采用的直筒爐工藝是使用十幾年的一套成熟工藝,具有操作簡單的優點,但其缺點在于能耗和成本較高,另外該工藝生產的合金餅由于冷卻緩慢,容易造成釩鐵成分不均,砂化結晶等質量缺陷,而傾翻爐可有效解決這些質量問題。攀鋼西昌鋼釩公司目前采用的就是大型傾翻爐冶煉釩鐵的工藝,經過一年多的實踐,在產品質量的提高方面逐步顯現出優勢,但是目前的冶煉收率與直筒爐相比尚有一定的差距,而收率的高低直接影響到產品的成本。
為減少攀鋼西昌鋼釩公司釩鐵冶煉的單爐產渣量,減少釩在渣中的損失,提高大型傾翻爐的冶煉收率,項目組實施了氧化釩配料比例調整試驗,結果表明:通過改變原料氧化物的配比,嚴格要求氧化釩的全釩含量,從而減少單爐冶煉產渣量,降低了釩在渣中的損失,則每年可多創造效益1000萬元以上。