5月份以來,攀鋼釩煉鐵廠新3號高爐努力克服原燃料資源結構性短缺的困難,積極優化各項生產技術指標和物料結構,截至5月20日,高爐平均利用系數達到了2.509,平均日產達到了5000噸以上,創歷史同期最好水平,在逆境中實現了大高爐冶煉釩鈦礦新突破。
隨著“經濟爐料”方針的不斷深入,新3號高爐的球團礦配比和入爐礦品位降至歷史最低點;同時,連續兩個多月無休風,4個風口損壞,不利于穩定均衡生產。進入5月份后,該廠把新3號高爐爐況穩定順行作為風險管控的重中之重,依托優化操作攻關隊和降低消耗攻關隊,及時針對影響生產的不利因素,召開專題會議,制定優化指標和爐料結構措施。高爐操作堅持以穩定爐溫、穩定料批為中心,做到勤觀察、多溝通,加強對爐況走勢的判斷和分析,以增強高爐適應原燃料變化的能力;設備系統加強爐前主要設備和進風系統的點檢維護,及時消除各種隱患,不斷延長休風周期,為高爐釋放產能提供了保證。
圍繞降本增效工作,新3號高爐深入開展看板管理,將成本指標分解落實到班組,把各班的生產指標和消耗情況制作成看板,真實反映每天的生產和消耗情況,便于比對分析;改進出鐵方式,通過實施不間斷出鐵,降低渣鐵在爐內停留時間,以及合理安排渣鐵罐配送,減少鐵罐周轉時間等措施,努力降低高爐鐵損;廣泛發動職工圍繞減少螢石、增加小粒級燒結礦用量等想辦法。目前,新3號高爐小粒級燒結礦每天用量達到了500噸以上,僅此一項月降低生產成本就達180余萬元。
有關冶煉專家分析說,高爐利用系數2.5,在冶煉行業中被視為一道坎。煉鐵廠在不利的外部條件下,通過苦練內功,使新3號高爐各項指標不斷優化,特別是高爐利用系數突破2.5,標志著2000立方米大高爐冶煉釩鈦礦踏上了新征程。
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